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成本下降产能飙升南通韩华机器换人换出新天地,南通网

发布日期:2016/9/13 12:16:50 浏览:655

南通网讯(记者黄海通讯员钱爱仁)17日,韩华新能源公司8号车间内一片忙碌景象。在串焊机岗位,灵活的“机器人”代替了昔日的人工操作,12块电池片焊成一串,6串为一个组件……车间主管俞凯明告诉记者:“机器人操作既保证了质量,减轻了劳动强度,又提高了产能。”

俞凯明向记者举了焊接的例子。以前是人工焊接,不仅劳动强度大、耗时长,有时焊得不均匀,还需要进行补焊。仅此一道工序就需70多人,一天最多焊2000个组件。现在用串焊机焊接,采用自动排串,一天可焊接2500个组件。不仅焊得均匀,而且仅需5人进行换焊带、加电池片等简单的操作。

今年以来,韩华新能源继续投入3亿元,从韩国引进全自动太阳能电池组件生产线2条,对8号车间实施技术改造,并购置了机械手、自动传输设备等220台(套),实现了太阳能电池组件焊接、敷设、层压、装框等全部工序一体化完成。目前,2条全自动太阳能电池组件生产线已分别在4月、6月竣工投产。项目投产后可增加150兆瓦太阳能组件能力,年可新增销售收入20亿元。

2010年,世界500强企业韩华集团收购林洋新能源进入光伏产业。从收购之日起,韩华技改步伐从未停止过。即使在2012年全球光伏产业遭受寒冬时,韩华集团决策层认为,此时正是韩华新能源逆势求发展的好时机。当年公司全面实施300MW太阳能电池片及组件项目,总投资7亿元。

2015年,韩华新能源又投入1亿美元对7号车间进行技术改造,引进了全自动太阳能电池组件生产线,通过机器换人,公司员工从12000人减至5000人,生产成本从49美分/瓦降至39美分/瓦。在拆片操作岗位已经工作5年半的刘燕红告诉记者:同5年前进厂时相比,最明显的变化是车间里的工人少了,主要的工序全部由机器人代替。

“像这台层压机,将原先的三道工序整合为一道,原来需要17分钟完成层压及冷却,现在只需6分钟,生产效率大大提高。”俞凯明指着一台机器向记者细细道来。另外一台全自动机械手,每30秒就能吸放一块玻璃,比原先2个人拿放玻璃的生产效率提高了一倍。“8号车间现有员工56名,改造前有130人。原先130人一个班只能完成830块组件,现在人少了一半多,但产能达到1500块组件。”

韩华新能源以机器代替人工作业,“换”来了劳动力成本的下降,“换”来了生产效率的提高,还“换”来了产品品质的保证,更换来企业经营模式的转变和增长方式的变革,成为推动企业发展的新动力。今年以来,该公司产销两旺,一直保持满负荷生产。

《成本下降产能飙升南通韩华机器换人换出新天地,南通网》相关参考资料:
韩华三星、韩华新能源、韩华集团、韩华高新材料、锦州韩华电装、韩华建材、韩华建材 834323、韩华教育金泰雄、韩华 新研股份

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